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延長(zhǎng)石油報(bào):延長(zhǎng)石油煤-油共氣化技術(shù)再出新成果
發(fā)布時(shí)間:2016/8/8 13:25:59  瀏覽次數(shù): 次  來(lái)源:本站

【本報(bào)西安訊】7月30日,在延長(zhǎng)石油所屬的榆林能化公司甲醇中心,隨著DCC重油綜合利用項(xiàng)目建設(shè)的完成,DCC重油引入氣化爐,煤-油共氣化產(chǎn)出有效合成氣并入甲醇合成系統(tǒng)。這標(biāo)志著延長(zhǎng)石油在氣化技術(shù)領(lǐng)域取得新突破、再出新成果。
  榆林能化公司180萬(wàn)噸/年甲醇聯(lián)合裝置氣化單元采用延長(zhǎng)石油所屬的西北化工研究院的多元料漿加壓氣化工藝技術(shù)。裝置自2014年6月建成投產(chǎn)以來(lái),運(yùn)行工況良好。隨著穩(wěn)產(chǎn)運(yùn)行,該公司致力挖潛增效,大力展開(kāi)技術(shù)合作與攻關(guān),采用西北化工研究院的煤-油共氣化四通道噴嘴制合成氣技術(shù),將成本較低的二次裂解重油做原料與煤同時(shí)進(jìn)行氣化,生產(chǎn)甲醇合成氣,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)資源的“吃干榨盡”,提高經(jīng)濟(jì)效益。
  延長(zhǎng)石油西北化工研究院在充分調(diào)研和論證的基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)理論計(jì)算和多次試驗(yàn)研究,最終攻克裂解重油在氣化燒嘴內(nèi)部易堵塞、不同介質(zhì)反應(yīng)機(jī)理平衡難等技術(shù)難題,開(kāi)發(fā)出世界首創(chuàng)的煤漿與裂解重油多通道共氣化技術(shù),填補(bǔ)了我國(guó)這一技術(shù)領(lǐng)域的空白。
  7月30日,施工完成并系統(tǒng)調(diào)試完畢后,采用煤-油共氣化四通道噴嘴制合成氣技術(shù)的一套氣化爐一次投料成功,且裝置運(yùn)行穩(wěn)定。根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)判斷,改造后的氣化爐反應(yīng)機(jī)理良好,可靠性強(qiáng)。相比單一水煤漿氣化技術(shù),單套氣化爐設(shè)計(jì)年可處理重油6.5萬(wàn)噸,節(jié)省原煤10.4萬(wàn)噸,有效合成氣(H2+CO)含量84%左右,比水煤漿氣化技術(shù)提高約5個(gè)百分點(diǎn),氧耗下降7%以上,能效利用率提高6%以上。經(jīng)濟(jì)效益十分可觀。

據(jù)專(zhuān)家介紹,油-煤共氣化四通道噴嘴制合成氣技術(shù)在榆林能化成功應(yīng)用,不僅打破了單一水煤漿氣化模式,也為能源化工企業(yè)對(duì)資源綜合利用、深度轉(zhuǎn)化開(kāi)辟了一條新路徑。
                                                                                                             (鐘國(guó)飛 徐宏偉)

 

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